新材料工厂智能化改造

合作方式:技术服务

所属行业:

铣和热处理生产优化
案例企业需求背景
服务流程与成效

服务过程:

1. 经由布局的讨论,能够勾勒出初步的蓝图,促使全员了解未来要推广改变的范围大小、深浅,及时程与步骤,此时重点在人才梯队的建立及明确的项目计划;

2. 以建厂时的产能要求为基点,求算在完全自动化设备操作下,在均衡产能下的最大产能时的设备需求量,及人力需求量,比较现有编制之人均产能及总成本差异,作为决策参考

3. 依确定好的加工设备与物流设备,设计、制作Layout布局图,包括主加工设备、上下料机械手、自动搬运车、自动仓储及各项设备的作业半径与电力、网线网络;进料、出货、打样、检验、环保设施等,所有的细部设计;

4. 依确定好的流程,及其设计时引用的途程、工序、标准工时、标准耗损等,应做逐一品种的细部设计,以作为未来导入MES的基础;

5. 依确定好的设备参数,进行设备采购、安装、试车、调适作业;并同时采集设备的参数数据,传送到OPC/SCADA,提供MES及中控室运行。

6. F确定好的立库_自动仓储与自动搬运车、自动输送机构参数,进行采购作业。

服务结果:

1. 整托流改为单件流:减少在制品库存,减少搬运工作量

2. 缩短生产周期:从铣齿至喷码原周期12天,缩短至5.3天。故可以大量减少在制品库存。

3. 取销成品库存:精算空白带仓库存,加大喷码产能,以取销成品仓库存量及作业量。

4. 建立自动物流:建自动仓储系统,以盘为储存单位,配合AGV自动搬运,提升库存管理及智能生产能力。

5. 精益车间布局:机群式布局改为流程式布局,减少各工序中转区面积,增加设备面积,以提升产能。

6. 均衡实时生产:各制程节拍匹配良好,减少停留等待时间,同时也提升了工站效率。

7. 强化竞争能力:有机会缩短订单交期增加市场竞争力与客户订单的响应能力。

8. 在线检测:全面检测,提高效率、减少客诉

五年财务效益分析:  五年合计获益2950万

1. 新增收入:新增产能300万米,毛利率40%,一年新增毛利额240万,五年1200万元

2. 机器换人:操作工减少28人,成本仓减少10人,计38人,年薪7万计,一年266万,五年1330万。

3. 降低库存:在制品金额250万,成品仓金额800万,合计1050万;以资金报酬率8%计收益84万,五年计420万。